01、機器人開關(guān)經(jīng)常跳或者不能合閘要求?
原因:1.開關(guān)老化;2.開關(guān)選型不對;3.水泵卡死或電機內(nèi)部短路開放以來;4.線路老化等形式,短路,用線過小或者缺相組合運用。
解決辦法:控制系統(tǒng)的電源關(guān)掉支撐作用,然后用繞表量電機,電路的三相是否有短路或接地現(xiàn)象(測量時注意:要把變頻輸出端拆下來至關重要,以免測試時把變頻輸出的模塊燒壞)著力提升,用手轉(zhuǎn)動電機看看是否有卡死,必要時更換開關(guān)建設項目。
02動手能力、機器人接觸器噪音大服務品質?
原因:很可能由于接觸器的銜接觸面不平造成,表面有沙或生銹充分。后果會造成缺相過程,最后導致接觸器,開關(guān)變頻等元器件的燒壞融合。
解決辦法:將控制該接觸器的負載開關(guān)打下進一步完善,手動快速開關(guān)接觸器經(jīng)過反復多次后如果響聲還沒有解除,需將其拆下將銜鐵磨平提升,或者更換新的接觸器影響。
03、機器人熱繼經(jīng)常跳競爭力?
原因:1.電機過載製高點項目;2.選型是否匹配;3.否老化系統性,主線是否過小合作。
解決方法:看電機與熱繼的選型是否匹配,檢查電機確保電機正常還有此現(xiàn)象需要更換新的損耗。更換新的匹配主線勇探新路。
04、機器人接觸器或中繼吸合不正常形式?
原因:1.線圈零圈斷路供給;2.中間繼電器頭壞掉。
解決方法:檢查線路便利性,更換新的中繼頭拓展應用。
05、機器人變頻器經(jīng)常報故障實事求是?
原因:1.參數(shù)設(shè)置不正確自動化方案;2.變頻器老化;3.水泵過載結構;4.缺相空間廣闊;5.線路松動。
解決方法:先將變頻器復位效果,如果短時間內(nèi)重新發(fā)生相同的故障則說明變頻器不能繼續(xù)工作直至工作解除。變頻器產(chǎn)生的故障代碼記錄下來,對照說明書將故障解決服務水平,將電路全部緊固一次線上線下,測量三相電流,看看是否平衡。供電電源缺相造成變頻器輸入端燒壞知識和技能,或變頻老化技術創新,需更換變頻器。
06進行部署、機器人維修控制器輸出輸入點不正成a體系;虿荒苷_\轉(zhuǎn)?
原因:1.控制器的輸入輸出點長期頻繁動作重要作用,造成控制器內(nèi)部的觸點燒毀高質量;2.由于觸點經(jīng)過強大的電流造成;3.程序出錯或控制器已被燒毀很重要。
解決方法:需要更新控制器的程序?qū)龤У妮斎胼敵鳇c通過軟件改到備用觸電上面用落地生根,必要時更換控制器。
07空間廣闊、安川機器人維修壓力不穩(wěn)波動大合作關系?
原因:1.控制器的參數(shù)未調(diào)好真諦所在;2.水泵的效率太低研學體驗。
08、機器人系統(tǒng)時好時壞提供深度撮合服務,不能正常運行深刻內涵?
原因:1.線路的出現(xiàn)松動;2.元器件老化最為突出。
安川機器人維修控制柜常見故障及解決方法:示教器檢查逐步改善,伺服驅(qū)動器狀態(tài),檢查線路,緊固線路落實落細,檢查元器件必要時更換。
09組成部分、機器人漏油深入闡釋?
原因:1.保養(yǎng)不當;2.腐蝕性部件損壞等高效化。
處理方法:檢查漏油位置大大提高,確認漏油引起的部件⊥瓿傻氖虑??赏ㄟ^查看圖紙等準確判斷漏油引起的部件調整推進。
10、機器人異響研究成果?
原因及解決辦法:出現(xiàn)異響故障時必須到客戶現(xiàn)場診斷發展契機。通過仔細檢查判斷異響的軸,排出外界影響因素機製性梗阻。查看最大力矩關註點,檢查鐵粉等手段綜合判斷異響引起的故障廣泛認同。
11、機器人抖動建強保護?
診斷過程:由于抖動區(qū)域和抖動量的區(qū)別服務好,對于抖動的診斷成為一個難點。
現(xiàn)階段診斷方法:更換放大器方法、更換電機生產創效、更換減速機逐個排除。
改進方法:通過電流電壓檢測進行探討、鐵粉濃度檢測緊密協作、機器人間隙檢測等方法進行綜合判斷。
處理方法:1.檢查各軸的運轉(zhuǎn)情況管理;2.確認抖動引起的軸;3.確認是電氣問題還是機械問題。
12切實把製度、機器人軌跡誤差優化上下?
原因:1.軌跡偏處理;2.現(xiàn)象機器人機械故障最新;3.底座安裝不穩(wěn)發揮重要作用;4.外部工裝位置偏差;5.工件不一致模樣;6.焊槍等工具安裝不穩(wěn)取得顯著成效。
解決辦法:此故障為軟性故障,需要一段時間的觀察才能準確判斷數據顯示。
具體步驟:1.做好檢查點責任,判斷可能性原因;2.從可能性原因逐項進行對應處理實現;3.找到最終原因維修持續向好。
13、機器人下落(很危險)?
原因:1.保養(yǎng)不當估算;2.腐蝕性磨損;3.疲勞磨損達到。
解決辦法:確認是什么狀態(tài)下下落深入各系統、下落量多少、報警狀態(tài)的可能性。下落狀態(tài):上伺服下落進一步推進、不上伺服下落。下落量:一直下落、還是下落一段時間停止明確相關要求。
報警狀態(tài):下落報警服務為一體、下落不報警。
14的發生、機器人電氣故障融合?
原因:主要是電機電流不穩(wěn)定造成電機輸出力矩不穩(wěn)定,導致抖動相結合。
15提升、電機電流不穩(wěn)定?
主要原因:1.電機故障相關性;2.放大器故障競爭力;3.連接電纜故障。
16的必然要求、機械故障的過程中?
原因:是電機輸出力矩穩(wěn)定情況下,其傳動機械部件給電機的載荷不穩(wěn)定造成抖動機械故障狀況。
解決辦法:查找是減速機故障還是軸承故障範圍和領域,然后針對性解決。
17要求、伺服跟蹤錯誤報警?
原因:1.溝通→咨詢作業(yè)時狀態(tài)和報警時狀態(tài)認為;2.診斷→通過最大力矩和現(xiàn)場情況診斷運行好;3.維修→制定維修計劃。
解決辦法:1.確認抱閘打開(能聽到抱閘打開的聲音)紮實;2.檢查油品情況(打開出油口取樣檢查)同期;3.拆下電機診斷(拆下電機單獨旋轉(zhuǎn)電)。