01空間廣闊、機器人開關經(jīng)常跳或者不能合閘?
原因:1.開關老化效果;2.開關選型不對;3.水泵卡死或電機內(nèi)部短路;4.線路老化生產效率,短路創新的技術,用線過小或者缺相。
解決辦法:控制系統(tǒng)的電源關掉至關重要,然后用繞表量電機主動性,電路的三相是否有短路或接地現(xiàn)象(測量時注意:要把變頻輸出端拆下來,以免測試時把變頻輸出的模塊燒壞)改進措施,用手轉(zhuǎn)動電機看看是否有卡死範圍,必要時更換開關。
02發展的關鍵、機器人接觸器噪音大?
原因:很可能由于接觸器的銜接觸面不平造成,表面有沙或生銹有所應。后果會造成缺相道路,最后導致接觸器,開關變頻等元器件的燒壞今年。
解決辦法:將控制該接觸器的負載開關打下空間廣闊,手動快速開關接觸器經(jīng)過反復多次后如果響聲還沒有解除,需將其拆下將銜鐵磨平真諦所在,或者更換新的接觸器研學體驗。
03結構不合理、機器人熱繼經(jīng)常跳?
原因:1.電機過載深刻內涵;2.選型是否匹配競爭力;3.否老化,主線是否過小逐步改善。
解決方法:看電機與熱繼的選型是否匹配特點,檢查電機確保電機正常還有此現(xiàn)象需要更換新的。更換新的匹配主線落實落細。
04意見征詢、機器人接觸器或中繼吸合不正常?
原因:1.線圈零圈斷路交流等;2.中間繼電器頭壞掉製造業。
解決方法:檢查線路,更換新的中繼頭自動化裝置。
05解決方案、機器人變頻器經(jīng)常報故障?
原因:1.參數(shù)設置不正確成就;2.變頻器老化初步建立;3.水泵過載;4.缺相相對開放;5.線路松動重要方式。
解決方法:先將變頻器復位,如果短時間內(nèi)重新發(fā)生相同的故障則說明變頻器不能繼續(xù)工作直至工作解除相貫通。變頻器產(chǎn)生的故障代碼記錄下來增產,對照說明書將故障解決,將電路全部緊固一次系統,測量三相電流的方法,看看是否平衡。供電電源缺相造成變頻器輸入端燒壞方法,或變頻老化生產創效,需更換變頻器。
06進行探討、機器人維修控制器輸出輸入點不正尘o密協作;虿荒苷_\轉(zhuǎn)?
原因:1.控制器的輸入輸出點長期頻繁動作管理,造成控制器內(nèi)部的觸點燒毀;2.由于觸點經(jīng)過強大的電流造成;3.程序出錯或控制器已被燒毀。
解決方法:需要更新控制器的程序?qū)龤У妮斎胼敵鳇c通過軟件改到備用觸電上面用橫向協同,必要時更換控制器不折不扣。
07再獲、安川機器人維修壓力不穩(wěn)波動大穩定性?
原因:1.控制器的參數(shù)未調(diào)好;2.水泵的效率太低敢於挑戰。
08資源優勢、機器人系統(tǒng)時好時壞,不能正常運行過程中?
原因:1.線路的出現(xiàn)松動振奮起來;2.元器件老化。
安川機器人維修控制柜常見故障及解決方法:示教器檢查特征更加明顯,伺服驅(qū)動器狀態(tài)長足發展,檢查線路,緊固線路足了準備,檢查元器件必要時更換規模設備。
09、機器人漏油穩步前行?
原因:1.保養(yǎng)不當至關重要;2.腐蝕性部件損壞等。
處理方法:檢查漏油位置指導,確認漏油引起的部件建設項目。可通過查看圖紙等準確判斷漏油引起的部件服務品質。
10傳遞、機器人異響?
原因及解決辦法:出現(xiàn)異響故障時必須到客戶現(xiàn)場診斷過程。通過仔細檢查判斷異響的軸的發生,排出外界影響因素。查看最大力矩規則製定,檢查鐵粉等手段綜合判斷異響引起的故障講道理。
11、機器人抖動表現明顯更佳?
診斷過程:由于抖動區(qū)域和抖動量的區(qū)別更加廣闊,對于抖動的診斷成為一個難點。
現(xiàn)階段診斷方法:更換放大器技術先進、更換電機示範、更換減速機逐個排除。
改進方法:通過電流電壓檢測提高、鐵粉濃度檢測發展基礎、機器人間隙檢測等方法進行綜合判斷延伸。
處理方法:1.檢查各軸的運轉(zhuǎn)情況;2.確認抖動引起的軸要求;3.確認是電氣問題還是機械問題。
12、機器人軌跡誤差運行好?
原因:1.軌跡偏處理國際要求;2.現(xiàn)象機器人機械故障;3.底座安裝不穩(wěn)非常重要;4.外部工裝位置偏差實事求是;5.工件不一致;6.焊槍等工具安裝不穩(wěn)行動力。
解決辦法:此故障為軟性故障結構,需要一段時間的觀察才能準確判斷。
具體步驟:1.做好檢查點落到實處,判斷可能性原因效果;2.從可能性原因逐項進行對應處理;3.找到最終原因維修高品質。
13等多個領域、機器人下落(很危險)?
原因:1.保養(yǎng)不當統籌;2.腐蝕性磨損哪些領域;3.疲勞磨損。
解決辦法:確認是什么狀態(tài)下下落產品和服務、下落量多少像一棵樹、報警狀態(tài)。下落狀態(tài):上伺服下落不斷創新、不上伺服下落高效利用。下落量:一直下落、還是下落一段時間停止去突破。
報警狀態(tài):下落報警品質、下落不報警。
14、機器人電氣故障能運用?
原因:主要是電機電流不穩(wěn)定造成電機輸出力矩不穩(wěn)定,導致抖動參與水平。
15講理論、電機電流不穩(wěn)定?
主要原因:1.電機故障;2.放大器故障解決問題;3.連接電纜故障服務效率。
16、機械故障導向作用?
原因:是電機輸出力矩穩(wěn)定情況下逐步改善,其傳動機械部件給電機的載荷不穩(wěn)定造成抖動機械故障。
解決辦法:查找是減速機故障還是軸承故障,然后針對性解決近年來。
17、伺服跟蹤錯誤報警事關全面?
原因:1.溝通→咨詢作業(yè)時狀態(tài)和報警時狀態(tài);2.診斷→通過最大力矩和現(xiàn)場情況診斷製造業;3.維修→制定維修計劃發展目標奮鬥。
解決辦法:1.確認抱閘打開(能聽到抱閘打開的聲音);2.檢查油品情況(打開出油口取樣檢查)狀態;3.拆下電機診斷(拆下電機單獨旋轉(zhuǎn)電)規劃。