用手撥動電機轉(zhuǎn)子很輕松 貢獻,說明電機并沒有卡住 , 再查主軸電機驅(qū)動控制電路提升。WTime out在加電啟動 時為低 電平 持續,通過積分電路在 u ? 的 1腳送 出 10V 電壓都正常 ,用手轉(zhuǎn)動電機轉(zhuǎn)子查霍爾信號也正常用上了,但 Q2結構、Q4、Q5并不工作 的特性。檢查發(fā)現(xiàn)它們的發(fā)射極電平很 高 (約 +11V)競爭力所在,關 電測量 限流電阻 R45,發(fā)現(xiàn) 已燒斷 更挽 R45后恢復正常高效。 例 4 M3012主軸飛轉(zhuǎn)(故障碼為94) 出現(xiàn) 04故障碼 先進的解決方案,說明主軸電機在旋轉(zhuǎn)時單片機并 沒有接收到索引信號。查主軸電機端rn插座領域,發(fā)現(xiàn)在主 f 333研究進展, 維修十二例 中磁心 司外設公 司 、 fU 例 1 M3425主軸電機啟動后又停轉(zhuǎn) 由 自啟動流程 圖可以看出,主軸 電機能 啟動說明 CPU 主控系統(tǒng)正常 溝通機製,但主軸停轉(zhuǎn)后又不能報故障碼 , 可能是CPU主控系統(tǒng)有致命故障 檢查6801單片機體系, 發(fā) 現(xiàn)其 6腳 的Reset信號加 電短 時間后 (主軸 電機 已 啟動)自動變低宣講活動,使 6801單片機處于復位狀態(tài).
機內(nèi) 部 電路 (如 圖 2),比較器 及 各 電阻 都 正 常 註入新的動力,但 L2903的 2腳電平在光照 時降幅 不大快速融入,光電傳感器性 能下降 ,導通時 2腳與 3腳電平接近 工藝技術,致使在主軸慢速 時 發揮作用,接受反射光 時間較 長能感應到信號 ,一旦轉(zhuǎn)速加 快 系統,便失靈十分落實。可以采用更換光 電傳感器的方法 系統性,也可將 RI電阻改為 70KQ電阻合作,以相應改善靈敏度 倒 5 M2012主軸不能穩(wěn)速 (出現(xiàn) 07故障碼) M2012主軸 電機下面的 電路板 上有一個 光電發(fā) 射/接收器 ,依靠轉(zhuǎn)子端面的反射 損耗,使發(fā)射的紅外光反 射到接收器上 電機轉(zhuǎn)子外罩的下端一半涂上 能吸 收紅外光的黑色涂料勇探新路,另一半是不銹鋼反射面(如 圖 3 (a)) 轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,當不銹鋼部分對著光 電傳感器時 形式, 接收器受到反射光后 擴大,輸 出低電平信號 ,反之輸出高電 平索引信號 (如圖 3(b))深入交流。
倒 中出現(xiàn) 07故障碼解決,說 明轉(zhuǎn)速精度不能維持 , 調(diào)速失敗動力。主軸 電機輸 出的索引信號如圖 3(c)所示不斷豐富。 用拉馬將轉(zhuǎn)子拉出方案,發(fā)現(xiàn)主軸 電機 內(nèi)部灰塵很多,轉(zhuǎn)子 端面也積聚了許多灰塵同時。因此故障原 因就是 由于灰塵 堆積在不銹鋼反射面 實施體系,影響了反射性能 這種情況僅需 清潔主軸電機內(nèi)部灰塵及轉(zhuǎn)子上灰塵即可,但要注意 幅度, 清洗時要仔細 技術創新,防止碰掉轉(zhuǎn)子端面上的黑色涂料 ,否則 會出現(xiàn)如圖 3(d)的索引波形 各有優勢。一旦發(fā)現(xiàn)黑色涂料剝落 現(xiàn)象技術發展,采用黑色涂料涂滿剝落處即可。 倒 6 M8438初始化失敗(0A故障碼) 初始化歸零時步進 電機僅轉(zhuǎn)動很 小的角度 即報 0A故障碼 資料,說明 OO道開關位置欠佳自動化。從 M8438初始 化歸零流程圖看,應是步進電機相序不對集成,正巧是步進 電機后退 時更優美,00道傳感器為真的第一個相 序內(nèi)的第 1 步或第 8步為 AB相 ,因而出錯。松開遮 光片固定螺 釘 更為一致,微調(diào)一下其位置再 固定好 ,加 電初始化 歸零即成 功 注意 :MINISCRIBE硬 盤機這 種故 障比較常 見堅定不移, 原因是遮光片對步進 電機軸心的抱臺力太弱 落地生根,容易造 成遮光片位置偏移 ,因此維修 時調(diào)好位置 后必須 用腔技術的開發。